梅山鋼鐵公司研發(fā)焦爐長壽技術(shù)
梅山鋼鐵公司1號焦爐投產(chǎn)于1970年7月31日、2號焦爐投產(chǎn)于1971年4月14日,隨著爐齡的增加,焦爐本體的損壞加重。在煉焦效率下降的同時,維護成本也日益上升。為了滿足焦炭生產(chǎn)和焦爐煤氣平衡,梅鋼于1995年成立了由煉鐵廠、技術(shù)中心組成的焦爐護爐技術(shù)攻關(guān)領(lǐng)導(dǎo)小組,煉鐵廠相應(yīng)成立了焦爐護爐工作小組,對焦爐長壽技術(shù)進行研究開發(fā);同時確立了長線的焦爐長壽科研項目。
焦爐長壽技術(shù)涉及到許多方面,包括焦爐砌筑質(zhì)量和耐火材料質(zhì)量,烘爐質(zhì)量,生產(chǎn)操作管理情況,熱修和鐵件管理情況,焦爐熱工制度,焦爐設(shè)備狀況等等。所以,梅鋼的焦爐長壽項目實質(zhì)上也是個集生產(chǎn)、維護、檢修、操作、管理于一體的綜合性項目。
梅鋼焦爐護爐的總體思路是:以焦爐砌體保護為主,改善焦爐護爐鐵件狀況,加強生產(chǎn)過程控制,細化配煤管理和設(shè)備管理。項目起止時間為1996年1月至2005年6月。
1.焦爐砌體保護堅持以預(yù)防性維修為主,能噴補的不挖補,能熱修的不冷修,盡量減少降溫補爐的次數(shù)。2000年9月,公司從德國引進半干法噴補機和泥料對焦爐進行噴補,從噴補操作和掛料時間來看,取得了較好的效果,有利于增強爐體的嚴密性,減少工人的勞動強度。此后,又通過自行試驗、研究和開發(fā),噴補機和泥料實現(xiàn)了國產(chǎn)化。
2.焦爐金屬件(鐵件)維護該項技術(shù)就鐵件維護方面,制定了檢測、日常維修、更換等一系列技術(shù)標準和規(guī)定。根據(jù)焦爐爐況指標,2004年更換了兩座焦爐的焦側(cè)鋼柱12根,更換保護板4塊,更換后,焦側(cè)鋼柱曲度下降,爐門不影響攔焦車走行,爐門冒煙減少。
3.機械設(shè)備等技術(shù)改進在焦爐機械設(shè)備技術(shù)方面,通過運用靜壓式上升管水封技術(shù)、靜壓式上升管水封裝置,大大減輕了工人勞動強度,解決了每個上升管水封槽水滿溢出和漏荒煤氣的問題,避免了對焦爐爐體損害,同時比原先節(jié)約用水約90%;實施推焦減速裝置,使推焦機推焦到位,制動安全可靠,減少對焦爐炭化室爐頭墻面的沖擊,保障了設(shè)備的完好,提高了設(shè)備的利用系數(shù);通過對平煤桿的改造,有利于提高裝煤量和煤的堆密度,使荒煤氣順利導(dǎo)出,減少火燒現(xiàn)象。
4.生產(chǎn)過程管理在焦爐過程控制技術(shù)方面,通過對焦爐調(diào)節(jié)執(zhí)行機構(gòu)的改造,保證了焦爐加熱的穩(wěn)定生產(chǎn);安裝焦爐推焦時間電流記錄儀,減少了人為因素影響,穩(wěn)定操作,保證了結(jié)焦時間;安裝爐頂加煤計量裝置,保證了每孔炭化室的加煤量和裝煤均勻性,提高了單爐產(chǎn)焦量,降低燃料消耗;調(diào)節(jié)焦爐換向時間,保證焦爐加熱的穩(wěn)定;采用雙彈簧對爐體施加足夠的保護性壓力、減少頻繁更換煤氣對爐體的影響、提高爐頭溫度以提高焦炭質(zhì)量和減少推焦阻力、加強熱工管理以保證焦炭質(zhì)量、嚴格按推焦計劃準點推焦等措施,實行綜合護爐,同時加強對爐門、爐框、上升管、爐口的觀測和保養(yǎng)。
5.配煤管理首先,對配煤秤進行改造,使配煤嚴格貫徹配煤比,避免造成質(zhì)量波動;采取來煤脫水、嚴格控制配煤揮發(fā)份??茖W合理的配煤不僅使得梅鋼的焦化生產(chǎn)兼顧了煤種均衡、系統(tǒng)穩(wěn)定,市場效益與公司需求取得合理平衡點,也為焦爐長壽創(chuàng)造了有利條件。
6.技術(shù)成果和經(jīng)濟、社會效益該項技術(shù)的實施,大大延長了焦爐使用壽命。梅鋼1號焦爐爐齡達36年,2號焦爐爐齡達35年。到目前為止,兩座焦爐砌體狀態(tài)無重大缺陷,無長期不工作火道,護爐鐵件處于完好狀態(tài),焦爐的熱工指標均高于煉焦行業(yè)協(xié)會頒發(fā)的焦爐評價等級的一級焦爐標準。在2001年7月中國煉焦行業(yè)協(xié)會組織的焦爐晉級評定中,1號、2號焦爐獲得一級焦爐稱號。經(jīng)有關(guān)專家認定,該成果居國內(nèi)領(lǐng)先水平。梅鋼的焦爐長壽技術(shù)自運用以來,創(chuàng)造了顯著的經(jīng)濟效益和社會效益。目前,該項技術(shù)被推廣應(yīng)用到上海浦東焦化廠、水鋼焦化廠、鎮(zhèn)江焦化廠等國內(nèi)煤焦化企業(yè),用以維護和修補老焦爐,得到普遍好評。