二重催K101煙機軸振動分析
摘 要 對二重催K101煙機軸振動大的現(xiàn)象進行診斷,診斷結(jié)果為轉(zhuǎn)子與定子碰摩和轉(zhuǎn)子動平衡精度變差。在煙機檢修中,采取了一系列措施,消除了因動靜件碰摩和轉(zhuǎn)子動平衡精度變差引起的振動問題。
大慶石油化工分公司煉油廠二重油催化K101煙氣輪機(1999年蘭州煉油化工機械廠生產(chǎn))是重催裝置能量回收三機組配置之一,此三機組為大慶石油化工分公司關(guān)鍵性特護機組。煙氣輪機型號YLⅡ-10000K,沖動式雙級,轉(zhuǎn)速5800r/min,功率11054KW,介質(zhì)為煙氣,入口溫度650℃,出口溫度471℃,入口壓力0.20MPa,出口壓力0.106MPa,流量142200m3/h。煙氣輪機在線Bently3500儀表軸振動值(峰—峰值)一直在30-50μm之間。
1.振值升高和診斷分析
2002年6月12日,K101煙機兩側(cè)軸振動值逐漸上升至80μm(低報警為80μm,高報警為100μm),而主風機軸振動值無上升。儀表專業(yè)對Bently在線儀表及其線路進行校驗,確定無問題。利用(IRD FAST TRACK)數(shù)據(jù)采集器/頻譜分析儀對煙機兩側(cè)軸振動信號進行頻譜分析,兩側(cè)1/2工頻成分占3/8,一倍工頻成分占5/8(圖1),軸向振動比較微弱。對煙機地腳和基礎(chǔ)進行振動測量,并未發(fā)現(xiàn)地腳松動。
圖1 煙機軸振動頻譜
由于軸承殼體配合松動會產(chǎn)生1/2倍或2倍工頻振動;而軸承間隙太大,即使是一種很小的激勵力(如不平衡力),也會引起很明顯的軸承振動,像K101煙機這種高速轉(zhuǎn)子,過大的軸承間隙會改變軸承的動力特性,會引起類似軸承殼體配合松動問題,從而使轉(zhuǎn)子運轉(zhuǎn)不穩(wěn)定。
再由于,軸承油膜振蕩和葉輪中的氣體激振力及轉(zhuǎn)子與定子之間發(fā)生局部摩擦均可激起半頻振動。于是對該煙機潤滑油的溫度、壓力和負荷等進行幾次調(diào)整,振動狀況仍無改善,初步診斷為轉(zhuǎn)子平衡精度變差和轉(zhuǎn)子與定子之間發(fā)生局部摩擦。經(jīng)石化分公司和煉油廠有關(guān)人員商議決定,于2002年6月13日對K101煙機進行臨時解體檢修。
2.煙機解體情況
對煙機解體檢查,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子葉片上粘積有大量煙氣攜帶的催化劑粉塵垢層,并有局部垢層脫落的,從而造成煙機轉(zhuǎn)子平衡精度變差;同時檢查發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子二級一葉片因鎖片變形而后竄,與過度環(huán)的氣封發(fā)生90°圓周左右的局部碰摩,使動葉根磨損較嚴重并出現(xiàn)微裂紋,從而進一步加劇煙機轉(zhuǎn)子平衡精度變差。
3.轉(zhuǎn)子與定子摩擦的特征
在高速渦輪機械中為了提高機器效率,往往把密封間隙、葉輪頂隙做得較小,以減小氣體泄漏。但是,小間隙除了會引起流體動力激振之外,還容易發(fā)生轉(zhuǎn)子與定子部件的摩擦。這種摩擦有時是不嚴重的,并不引起明顯故障,但有時卻因摩擦碰撞產(chǎn)生很大的振動,機器未停車拆檢之前常常找不出振動原因。因此,必須了解干摩擦激振的故障特征,以便及時作出診斷,防止更大事故發(fā)生。
發(fā)生局部碰摩時,接觸力和轉(zhuǎn)子運動之間為非線性關(guān)系,使轉(zhuǎn)子產(chǎn)生次諧波和高次諧波振動響應(yīng)。在次諧波響應(yīng)中,對稱型的非線性振動產(chǎn)生奇次諧波響應(yīng);不對稱型的非線性振動產(chǎn)生偶次諧波響應(yīng)。局部碰摩一般是不對稱的非線性振動,因此多數(shù)情況下是產(chǎn)生轉(zhuǎn)速頻率的1/2次諧波響應(yīng)。
但是,轉(zhuǎn)子實際碰摩情況比較復(fù)雜,既有對稱型又有不對稱型的非線性振動,因此在轉(zhuǎn)子的振動響應(yīng)中,既有轉(zhuǎn)速為n的頻率成分f和2f,3f,…一些高次諧波成分,又有f/i的低次諧波成分(i=2,3,4…)。重摩擦時,i=2;而輕摩擦時,隨著轉(zhuǎn)速升高,會出現(xiàn)i=2,3,4,5…各個低次諧波。很顯然,從圖1的頻譜特征可看出,此次二重油催化K101煙機轉(zhuǎn)子與過度環(huán)的摩擦屬于重摩擦。
4.轉(zhuǎn)子動不平衡的特征及分析
轉(zhuǎn)子的質(zhì)量不平衡所產(chǎn)生的離心力始終作用在轉(zhuǎn)子上,轉(zhuǎn)子每旋轉(zhuǎn)一周,就在轉(zhuǎn)子或軸承的某一測點處產(chǎn)生一次振動響應(yīng)。因此它的振動頻率就是轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速頻率,即:f=1/60×n,
轉(zhuǎn)速頻率也稱為工頻(即工作頻率),這種頻率成分很容易在頻譜圖上觀察到。轉(zhuǎn)子不平衡故障的特征是:
(1)在轉(zhuǎn)子徑向測點的頻譜圖上,轉(zhuǎn)速頻率成分具有突出的峰值,如圖1中的最大峰值;
(2)轉(zhuǎn)速頻率的高次諧波幅值很低,因此反映在時域上的波形很接近于一個正弦波;
(3)除了懸臂轉(zhuǎn)子之外,對于普通兩端支承的轉(zhuǎn)子,軸向測點上的振值一般并不明顯;
(4)實際轉(zhuǎn)子軸承并非完全線性振動系統(tǒng),因而會出現(xiàn)一些高倍頻成分的諧波響應(yīng)。
像二重油催化K101煙機,因煙氣攜帶的催化劑粉塵在葉輪葉片上沉積,如果在葉片上沉積的比較均勻,所表現(xiàn)的振動現(xiàn)象不太明顯,一旦沉積層局部脫落或沉積不均勻,就會引起轉(zhuǎn)子不平衡而產(chǎn)生振動現(xiàn)象,往往是振幅逐漸加大,嚴重時可能產(chǎn)生轉(zhuǎn)子與定子之間的摩擦與磨損。
此外,由于轉(zhuǎn)子二級一葉片后竄與過度環(huán)的氣封發(fā)生碰摩磨損,也會使轉(zhuǎn)子的動平衡精度變差,從而加劇轉(zhuǎn)子的軸振動。
5.解決措施及效果
(1)用高壓水徹底清洗煙機轉(zhuǎn)子和隔板的表面和流道;
(2)更換煙機轉(zhuǎn)子二級一后竄而磨損的葉片;
(3)全面檢查兩級轉(zhuǎn)子葉片的鎖片完好;
(4)煙機轉(zhuǎn)子作低速動平衡合格;
(5)調(diào)整兩側(cè)軸瓦徑向間隙:前側(cè)0.26mm、后側(cè)0.25mm;
(6)軸瓦與軸承座過盈量為0.03mm;
(7)轉(zhuǎn)子找正:煙機轉(zhuǎn)子水平高于軸流主風機轉(zhuǎn)子0.42mm,水平方向偏0.09mm,兩軸上張口0.03mm;
(8)推力瓦軸向竄量為0.58mm。
2002年6月21日,二重油催化K101煙機臨時檢修完畢,機組開車成功,投入系統(tǒng)運行狀態(tài)良好。
由于蠟油催化和一重油催化煙機以往運行中,曾經(jīng)多次出現(xiàn)過因轉(zhuǎn)子葉片上粘積有煙氣攜帶的催化劑粉塵垢層,使煙機轉(zhuǎn)子平衡精度變差,引起軸振動值增大。但再繼續(xù)運行一段時間,或因轉(zhuǎn)子不同相位葉片局部粉塵垢層的脫落,又使轉(zhuǎn)子平衡精度變好,軸振動值又減小,并創(chuàng)下了煙氣輪機連續(xù)累計運行629天的記錄。
而此次二重油催化的K101煙機軸振動值超高,已初步判斷為轉(zhuǎn)子與定子碰摩和轉(zhuǎn)子動平衡精度變差。特別是動靜的碰摩與轉(zhuǎn)子葉片積垢不同,隨時會惡變,造成設(shè)備損壞,所以決策者依據(jù)上述判斷果斷下令停機,并在解體檢修中使問題得到驗證和解決。因此,當運行機組發(fā)生問題時,要從多方面綜合地進行推理和排除,并快速作出準確的初步判斷,以確保大機組的安全運行。